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行業(yè)新聞

反滲透工程各種現場問題案例簡析

作者:*** 來源:******** 時間:2016-03-14 14:50:07 瀏覽次數:

反滲透工程各種現場問題案例簡析

反滲透工程各種現場問題案例簡析

案例一: 
系統(tǒng)基本信息: 
原水:自來水,,工藝流程:原水--->超濾--->反滲透,。 
癥狀: 
隨著運行時間延長,,出水電導越來越高,,半年后脫鹽率只有87%,。 
現場檢測: 
超濾每30分鐘反洗一次,,并投加次氯酸鈉殺菌,,反滲透進水余氯濃度0.2~0.4ppm,。 
結論: 
膜被嚴重氧化

案例二: 
基本信息: 
原水:井水,,工藝流程:井水----〉砂濾---〉炭濾---〉反滲透 
癥狀:運行3個月后,產水流量在短短1周內從65t/h降到25t/h,。 
現場檢測: 
SDI值測不出,,絮凝劑投加量達到14ppm,打開一段壓力容器發(fā)現膜已經都為棕黑色,疑為絮凝劑投加過來量,。 
對策: 
進行酸堿清洗,,產水量恢復,降低絮凝劑投加量至2~3ppm,SDI達標,。 
收獲: 
剛運行時,,由于井為新打井,出水濁度高,,絮凝劑投加量大,,運行3個月后,井水濁度大大降低,,而沒有調低絮凝劑投加量,,導致產生絮凝劑過量污染

案例三: 
系統(tǒng)信息: 
原水:黃河水自來水,流程:多介質---〉活性炭---〉反滲透 
癥狀: 
運行1個月后,,產水流量大幅度下降,,清洗后即可恢復,一個月后又下降,。 
現場檢測: 
SDI合格,,取出二段最后一只膜稱重達22KG(標準重量14.5KG),說明結垢嚴重,。 
對策: 
先徹底清洗反系統(tǒng)膜元件,,再選擇適當的阻垢劑(經測原水中鈣硬度為5mmol/l) 
啟示: 
往往一些最低級的錯誤,在設計時卻沒有解決好,,造成了系統(tǒng)的問題

案例四: 
基本信息: 
0.5t/h小系統(tǒng),,用2支4040膜并聯,水源為地下水電導2000 
工藝流程:原水---〉砂濾---〉炭濾---〉軟水器--〉反滲透 
癥狀: 
運行1周后,,產水量降低一半,,簡單用酸清洗后流量恢復,1周后又降低至一般,,清洗不能恢復,。 
現場檢測: 
取出膜元件,發(fā)現農水側有大量白色水垢,,稱重發(fā)現膜增重2.5kg,,且發(fā)現并聯的一只膜堵塞嚴重,另外一只堵塞較輕,。 
對策: 
加大軟水器選型,,多添樹脂,每天再生,,將膜單只徹底清洗,,系統(tǒng)再投運,。 
結果: 
1個月后仍正常運行。 
啟示: 
由于最先軟化沒有做好,,導致2只膜都嚴重結垢,,產水量下降,第一次清洗時,,由于膜是并聯,,并且結垢的疏松程度不同,導致只有其中1只完全洗干凈,,而另外一只仍然堵塞嚴重,,說明偏流在系統(tǒng)運行和清洗時都是普遍存在的,需要注意,。

案例五: 
系統(tǒng)基本信息:自來水,,電導490,水溫20,。采用4支RE8040-BE膜,,2芯壓力容器并聯。 
癥狀: 
裝入膜后調試,,產水電導20,,脫鹽率達不到98% 
現場檢查: 
對單個壓力容器作探管試驗,數據為:5.6,,5.7,,9.0,25.7,,21.7,,22.6,,;5.4,,5.7,7.5,,12,,15,27,。說明一個壓力容器中膜之間聯結件密封不好,,另外一只壓力容器端頭密封有問題。拆出膜元件,,發(fā)現膜元件外表面有大量油膩膩的東西,,且膜中有大量活性炭細粉。 
對策: 
重新用甘油安裝,,且更換壓力容器端頭所有密封圈,。 
結果: 
產水電導<7.0 
啟示: 
對于小壓力容器,特別是不銹鋼壓力容器,,加工精度差別較大,,往往存在微微的滲水(注意不是泄漏!?。,。瑢е庐a水電導偏高,。并且不銹鋼容器內有的有防腐油脂,,建議裝膜前好好清理干凈不銹鋼壓力容器。

案例6: 
系統(tǒng)基本信息: 
原水揚州自來水,,溫度32,,電導440,3t/h雙級反滲透工藝流程:原水箱---〉砂濾--〉炭濾-〉一級反滲透-〉中間水箱-〉二級反滲透,。一級反滲透采用4支RE8040-BE膜,,2芯壓力容器串聯。二級采用2支膜 
串聯,。 
癥狀: 
調試時,,1級產水電導12,二級產水電導6(調試人員說加堿了),,調不下來,。 
現場檢測: 
測一級2支壓力容器2端中心管出水電導:3,4,,5,,15;說明1個壓力容器(又是不銹鋼?。,。∶芊獠缓茫?。 
對策:更換1級壓力容器端頭o型密封圈,,仔細調節(jié)二級反滲透進水加堿量(加堿流程最好達到18米,反應時間在30秒以上效果最佳) 
結果: 
調整后,,一級產水電導6.9,,二級產水電導1.2 
啟示: 
不銹鋼壓力容器的滲水仍然是大問題,二級加堿調節(jié)的尺度需要把握好,,可以通過控制進水PH,,濃水電

導,加藥量需要微調,,有時還需要回調,。

案例7: 
關于反滲透產水口感的討論: 
在系統(tǒng)脫鹽率達標的情況下,,為什么口感會有差別,為什么反而脫鹽率低一些口感反而有可能改善??? 
有時純凈水發(fā)甜,,有是發(fā)苦,,原水由于各種雜質較多并且各種味道相互掩蓋,使人的味蕾受到了一定程度的蒙蔽,。反滲透產水比較純凈,,能夠引起發(fā)苦的微量的鈣鎂在純水中的相對刺激能力提高了,對味蕾的影響有所加強,,舌根兩側能微微感到苦味,。另外,ph對味覺得影響也比較大,。 
案例8: 
系統(tǒng)信息: 
電鍍廢水,,電導4000,溫度31,,工藝流程:砂濾--〉炭濾-〉反滲透 
9支膜,,3芯壓力容器2:1 
癥狀: 
產水電導120,濃水黃色渾濁 
現場檢測: 
SDI測不出,,5秒鐘膜片堵死,,回收率達到了70% 
對策: 
改造多介質過濾器和活性炭過濾器,降低SDI值,,降低回收率至60% 
結果 
產水電導70,,運行穩(wěn)定 
啟示: 
與處理一定得做好,回收率不要超過太多,,造成反滲透膜的負荷過大,。關于各種排列的建議回收率在以后論述
案例號外1:關于系統(tǒng)回收率 
對于反滲透系統(tǒng)的回收率,很多工程公司特別是小工程公司有很大誤解,,普遍認為最多的數據有75%和50% 
其實系統(tǒng)的回收率與水源水質條件,,膜的數量和流程長度,系統(tǒng)是否有回流等條件相關,。 
關于75%:條件是普通苦咸水,,系統(tǒng)流程為12米 
典型流程長度與回收率關系: 
18%/1米;32%2米,;50%/4米,;58%6米;68%8米,;80%/12米,;90%/18米 
典型誤解: 
一半一半(50%):好多小膜系統(tǒng)1~2支膜,在沒有部分回流的情況下,好多工程公司認為濃水和產水比例為1:1,。其實這種觀點是錯誤的,,得看你用了多少只膜串聯,沒有回流情況下,,1只膜和4只膜回收率可能一樣嗎,? 
75%(21排列):一些人認為,,我按照2:1排列了亞,,應該可以達到75%回收率亞,。同樣,還是得看膜的串聯流程,。

案例9: 
系統(tǒng)背景: 
自來水,電導380,,溫度25,;系統(tǒng)流程:原水-〉砂濾-〉炭濾-〉反滲透;一只RE4040-BE膜 
癥狀: 
調試時,,壓力在9公斤時,,產水電導9,提高壓力至12公斤時,,產水電導在22 
現場調查: 
了解到,,砂濾裝砂后沖洗5分鐘就投運;取出膜元件在清水桶中上下沖洗,,可見桶底有大量石英砂顆粒 
結論:由于砂濾沖洗不徹底,,導致石英砂進入膜元件,在膜表面留下輕微劃痕,,造成壓力提高時透鹽率 
增加,。 
啟示: 
系統(tǒng)調試時,“心急吃不了熱豆腐”,,必須徹底沖洗砂濾和炭濾罐,,特別是大的系統(tǒng)更是如此。當然,, 
有人會說,,我做了好多年水處理了,都是簡單一沖就沒問題了,,但是往往調試十個工程遇到一個這種原 
因的,,哭都來不及。建議調試時,,還是別太心急吧,,讓它沖著,一邊歇會兒先,。

案例10: 
系統(tǒng)背景: 
井水,,電導700,,工藝流程:砂濾-〉炭濾-〉軟化-〉反滲透,4支RE4040-BLR串聯,。 
癥狀: 
調試時,,總產水電導20,測各壓力容器電導都為20多,。 
現場檢測: 
注意,!壓力容器為兩芯裝的不銹鋼!?。,。ㄗ钣憛挷讳P鋼!),,取出膜元件,,檢查壓力容器端頭O型密封 
圈發(fā)現已經被切損壞。好多調試人員認為安裝時很緊密封就會好,,這是一個大誤區(qū),,只有力度合適的推 
入才能說明密封完好。同時,,發(fā)現原水電導700,,而軟水器后電導為1500。 
對策: 
將壓力容器端頭小O型圈換細一點點的,,同時用甘油充分潤滑后裝膜,;軟水器徹底沖洗干凈。 
結果: 
產水電導8.5 
啟示: 
不銹鋼壓力容器的小O型圈問題多多,,同時調試時,,不能心急,要把預處理徹底沖洗干凈,,當然包括軟水 
器了,。

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